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服装业个人工作总结(2026精选)

这一年,主要精力都耗在车间那几台老设备上了。七八年的电脑平缝机,一到换款就闹脾气,断线、跳针轮着来,机修工提着工具箱满车间跑,产量还是上不去。往年我们总抱着“坏了再修”的心态,哪儿疼医哪儿,换个旋梭管两天,没几天又犯。上半年统计了一下,平均每周跳针报修七八次,简直让人崩溃。后来我琢磨着得改改路子,不能再这么被动挨打了。

开春的时候,我定了个规矩:所有服役五年以上的设备,实行状态停机检修。不是等坏了再修,而是趁着换款那几天,把牙齿、送布牙、旋梭这些易损件全拆下来,拿放大镜看磨损,拿卡尺量间隙。这一量才发现,很多跳针根本不是旋梭尖的问题,而是定位钩磨损导致底线张力不稳。我把配合间隙标准从原来的“肉眼看着能用”压到了0.1毫米以内。一开始机修工们嫌我瞎折腾,说老机器哪有那么精贵,我硬是压着他们干了两个月。结果下半年你再去看,同样这批老家伙,跳针故障每周也就两三次。虽然跑起来还是哐当响,但干活稳了,厚料薄料切换也不掉链子了。这让我明白一个理儿:设备老不怕,怕的是标准松。

印象最深的是七八月份那批薄款衬衫,后整车间突然炸了锅——一批衣服上全是油渍,洗都洗不掉。往年碰到这种情况,第一反应查空压机管路、查机修工加黄油,折腾一圈啥也没找到。那天我干脆搬个板凳坐在缝纫机边上,盯着工人干活盯了一上午。后来发现是新来的机修工图省事,喷了一种喷雾式硅油润滑针和线,喷多了,高速运转时油被甩出来,带着灰尘粘在布料上。原因找到了就好办,我把全车间的喷雾油瓶全收了,改成手工点油,并在设备保养规范里加了一条“完工清洁”——换完针、加完油必须用高压气枪把针杆周围吹干净。后面几个月再没犯过。这事让我长了记性:很多时候故障的根子不在机器,在人的习惯。

整烫车间的蒸汽管路是今年另一块硬骨头。老管道水多汽少,烫出来的衣服潮乎乎,一到夏天返工率飙得厉害。往年我们只知道在末端加疏水阀,效果时好时坏,因为管道走向本身有积水袋。今年改造时我跟施工队杠上了,拿着水平仪一段段量,要求所有主蒸汽管道必须有千分之三的坡度,坡向必须朝着疏水阀,而且在每个用汽点最低处加集水罐和手动排水阀。工头说我太轴,一根管子的事,至于吗?我说至于,汽不纯,烫出来的活就没魂。结果完工后,下半年整烫返工率从之前每月三四十件降到了个位数。这事说白了就是尊重物理规律,把水排干净,汽才能干。

面料检测这块今年我也添了个麻烦的环节——缝缩率实测。以前面料进厂只抽检色差、纬斜,可成衣洗后缩水、扭骨的问题还是时有发生。我提出每种面料必须缝一米样布下水洗,测缩率。裁剪车间主任当时就拍桌子了:“你一天到晚搞事,我料都裁下去了,等你测完黄花菜都凉了!”后来我改了流程:面料入库先剪样送化验室洗水,同时允许裁剪先按老办法裁一个床,等他们裁完,我的数据也出来了,两不耽误。记得有一次测出新来的某批面料缝缩率比上批高了2%,我们立刻调整了缝纫送布牙同步时间和熨烫拉幅宽度,等那批衣服做完,客户反馈一点问题没有。现在这个流程已经固下来了,从面料进厂到成衣检验,总算跑通了一个完整流程。

当然也有窝火的事。七月那台粘合机突然温度失控,一卷衬布粘死在滚筒上烧焦了,车间里全是烟。当时大家都以为是温控器坏了,我让电工先拉闸,拿红外测温枪挨个点测,最后发现是滚筒内部的导热油泄漏导致局部高温。这问题说明书上根本没写,我折腾了半天才找到原因,耽误了半个班次。后来我自己琢磨了个土办法:每季度打开粘合机侧盖,用内窥镜检查滚筒内部油位和油质。明年必须把电控系统这块短板补上,伺服驱动器、温控模块的参数得自己吃透,不能老靠厂家远程。

这一年下来,没干出什么惊天动地的大事,就是把设备脾气摸透了点,流程捋顺了点。明年就一个目标:把剩下那几台老家伙的脾气也摸透,别让它们关键时候掉链子。

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文章来源://m.swy7.com/a/5322701.html

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