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〔全面〕分公司业务经理工作总结

去年入冬那会儿,解放路站的软启频繁跳闸,一天能复位四五回。操作工按按钮按到手软,故障依旧。我跟维修班的人蹲现场,盯着启动过程,发现每次跳闸都在压缩机启动后的第17秒到20秒之间——早了不跳,晚了也不跳。这肯定不是偶然。

一开始怀疑电机轴承缺油,打开检查,润滑脂满的。又量接触器吸合电压,稳得很。说实话,当时有点抓瞎。后来我让他们调出故障前后的电流曲线,一对比才发现:正常启动电流冲到180A后平稳回落到95A;跳闸那几次,电流峰值到了210A,然后开始波动,持续四五秒才跌下来。这说明负载在启动中途突然加重了。

顺着这个思路拆进气阀,果然,阀板复位弹簧断了一截。弹簧断掉后,阀板关闭不严,启动时没事,等气缸压力上来,反倒把阀板顶得来回震颤,造成负载波动。换了个弹簧,问题解决,再没跳过。

这事儿过后,我把整个排查过程画成一张故障逻辑图,贴在各个站的控制室里。再遇到软启报警,操作工知道先去调电流曲线看波动,而不是瞎按复位。后来半年,同样的故障再没出现过。你懂的,很多时候我们缺的不是技术,而是把经验固化下来的习惯。

再说个能耗的事。去年三季度做能耗对标,我发现南站的电单耗比北站高出将近15%。两台设备型号一样,负荷也差不多,差这么多肯定有鬼。我带着技术员去南站蹲了两天,把他们的操作流程从头到尾捋了一遍。

问题出在轮换时间上。南站的师傅习惯在早上八点交接班时进行设备切换,这时候正好是用气高峰,一台机刚停,另一台要顶着全厂用气量启动,启动电流大不说,管网压力还波动。北站的做法是提前到早上六点,用气量还没上来的时候切换,过渡平缓,能耗自然就低。

说白了,这是个习惯问题,不是什么高深技术。但要把习惯改过来,难。老师傅姓李,我叫他李哥,他说:“我干了二十年,还用你教什么时候按按钮?”后来我们做了个对比试验,连续测了两天早六点和早八点切换的电耗,数据摆在他面前,南站的电单耗比北站高15%,调整后南站电单耗下降了12%,基本和北站持平。那天李哥拍了我的肩膀说:“行,你小子拿数据说话,我服。”现在这个时间窗轮换法已经写进了操作规程。

还有一个备件管理的教训。去年年底大修,我们提前申报了一批进口滤芯,结果到货发现型号老了一代,装不上去。采购说供应商说通用,我说通用个屁,螺纹差一牙都拧不进去。后来查原因,是我们提报时只写了设备型号,没写部件的升级变更批次。设备用了八年,中间改过两次设计,备件清单却没跟着更新。

这事之后,我把所有关键设备的备件清单重新梳理了一遍,不光要型号,还要出厂编号、投用日期、升级记录。现在维修班领料,必须拿着设备铭牌照片去库房,照片对不上,库管不给发。你猜怎么着?去年因为备件型号不对耽误检修,累计得有40个小时;今年重新捋完这套清单,同样的错误一次没犯,光误工费就省了小两万。而且我们还立了个规矩:以后每次设备改造,必须同步更新备件清单,不能再让采购去猜。

明年我的本子上记了三件事:一是解放路站的冷却塔填料该换了;二是想把几个老站点的人工抄表改成自动的;三是再带两个能看懂电气原理图的维修工。别的都是虚的,把这几件事干成了,比啥都强。

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文章来源://m.swy7.com/a/5323041.html

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