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〔标准〕运维工程师个人工作总结

翻开去年的工作日志,第一页记着三号线电机第一次过载报警的日期——4月12号。那时候怎么也没想到,这个小毛病会折腾我们仨月。年底把全年的停机时间加在一起,87个小时,比前年少了22,可离我自己心里定的80小时还差一截。没办法,七月那次故障太坑了,硬是多占了5个小时。

说起七月那事儿,现在想起来还窝火。三号线主传动电机频繁报过载,复位了又能跑一阵,查负载、查电流、查参数,屁问题没有。可它就是不定期发作,夜班的小伙子们吓得都不敢合闸,怕半夜再跳。我连着蹲了三个班次,盯着电机的运行曲线,眼睛都快瞎了。后来发现,每次换产品规格、速度变化那瞬间,电流有个小尖峰,持续时间很短,但刚好触发电气柜里一个保护模块的阈值。那模块的设定值是根据电机额定功率算的,压根没考虑变频器加速时的动态特性。找到原因后,我把阈值往上微调了5%,同时修改了PLC里的加速时间参数。改完之后,我不放心,让徒弟拿钳流表在换规格的时候去卡电流,连续盯了一周,确认尖峰没再冒出来,才在日志上画了个勾。从那以后,我养成了习惯,每次改完参数,必须跟踪至少一个生产周期,看看是不是真稳了。这叫“验尸”,比写那些漂亮的报告管用多了。

设备维护这块,前年计划检修完成率只有92%,老是让生产任务给挤掉。去年我换了个路子,拿着停机时间的统计数据和调度磨嘴皮子。我说,你看,每次计划外停机平均损失4个小时产量,咱们每周固定给我俩小时,我把活儿干在前面,省得后面出大事。调度那哥们儿被我磨烦了,总算松了口,定在每周二下午换产的那两个小时。我提前一周就把检修清单排好,人、工具、备件全到位,到点就干,绝不多占一分钟。这么坚持了半年,检修完成率提到了98%。最值的一回是在四号线包装线的减速机上,测振动时发现数值偏高,拆开一看轴承已经有点磨损了。要是等到大生产时坏了,整条线得停半天,损失几十万。就这一下,把调度之前欠我的那点儿不情愿全还清了。

备件入库也出过让人深感无奈的事。有批新到的轴承,外观、型号、合格证都对,装上去不到一个月就响得跟拖拉机似的。拆下来一化验,油脂的耐高温指标跟设备工况完全不匹配——设备常年70度,那油脂50度就稀了。我拿着拆下来的轴承找采购,说你们买的什么玩意。采购说合格证都有,符合国家标准。我说国家标准有个屁用,设备70度跑,你那油脂50度就稀了,能用吗?后来我做了个小台账,把每台设备用什么型号的油脂、更换周期、上次更换日期全记下来。入库时,我拿着台账去核对,不符合的直接退货,绝不签字。采购说我事儿多,我说总比装上去再拆下来强,浪费人工还耽误生产,哪个划算?

说到客户投诉,去年有三起是因为设备不稳定影响了人家生产。印象最深的是给客户供的原料包装标识跟他们的入库系统对不上。查到最后,问题出在我们这边的打印机和系统之间有个数据转换的小插件,偶尔会丢一位代码。这插件用了三年,一直好好的,谁也没想到它会抽风。我去找IT部门,他们说插件是外购的,他们不管维护。我当时真想骂人,但没办法,自己写了个bat脚本,每天早上五点自动重启一次那个服务,先顶着。然后天天追着采购换供应商,跑了三个月才换掉。这三个月里,我每天到单位第一件事就是看日志,确认没丢包。那种提心吊胆的感觉,比处理故障还累。现在换了新插件,但脚本我还留着,万一哪天又犯病,至少有个备用手榴弹。

回头看这一年,最踏实的不是那些漂亮的数据,而是处理完每个故障后留下的记录——怎么发现的,怎么查的,怎么改的,改了之后跟踪了多久。这些本子上的涂涂改改,比什么系统都可靠。明年没别的,就想把那些老掉牙的插件全换了,顺便把电机的保护参数再过一遍。还有,得让新来的徒弟学会怎么看日志,别一出事就只会重启。干活就是这样,一件一件来,把每件小事盯死了,系统自然就稳了。

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文章来源://m.swy7.com/a/5322711.html

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